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Reaktivierung alter Intellicopter BL mit MK oder anderer FC

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Moin Leute und ein frohes Neues noch!

Jetzt ist er fertiggestellt und hat nach seinem Jungfernflug - inklusive unfreiwilligem Flip - schon seinen ersten Ausdauer- bzw. Effizienztest hinter sich.

Was für ein Ritt! Das Ding ist gnadenlos übermotorisiert oder untergewichtig, je nachdem, wie man das sieht!

Bereits den Stock-Settings von Betaflight musste ich mit dem Gas vorsichtig sein, um nicht in wüste Oszillationen zu kommen, nachdem ich den P-Gain dann nach Bauchgefühl reduziert hatte, ließ er sich stressfrei fliegen.

Nach dem Erstflug habe ich dann aus einer Laune heraus einen frischen 4s 1050mAh LiPo angestöpselt und bin herumgekurvt, bis die Anzeige in der Telemetrie von 14,4V auf 14,3V umgesprungen ist, was einer Zellenspannung von knapp 3,6V entspricht. Das Schwebegas lag zu diesem Zeitpunkt noch immer sehr deutlich unterhalb der Stickmitte.

Dieser Flug hat 21 Minuten gedauert, zumindest für mich eine Riesenüberraschung. Nachgeladen wurden 964 mAh.

0,964Ah / 0,35h = 2,75A
14,8V * 2,75A = 40,7W
jeweils im Durchschnitt.

Bei einem Abfluggewicht von 704g ergibt das 17,3 g/W, das ist schon in dem Bereich, in dem sich auch der Intellicopter (knapp 19 g/W) bewegt, und ich hätte durchaus sparsamer fliegen können!

An dieser Stelle einmal die Daten des Kopters auf einen Blick:

Achsabstand: 660 mm
Leergewicht: 584 g
Rotoren: 45 cm / 17,72“ (Steigung noch nicht gemessen)
Motoren: Antigravity 4004-300KV
Regler: KISS 32A
FC: SP racing F3

Morgen (bzw. heute) tune ich mal die PID und mache ein Video.

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« Bearbeitet von hoegger am 03.01.2018 05:43. »
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Guten Morgen Leute!

Hier ist es nun, das Flugvideo vom Maxi-Freestyler / GoPro-Träger light.

Weil Motorisierung, Rahmenmaß und Propeller dieselben sind, ebenso wie die Auslegung auf 3s bis 5s LiPos, bietet sich an dieser Stelle ein direkter Vergleich zwischen dem Freestyler und meinem anderen Projekt, dem Variable Pitch Kopter an.

Ersterer wird für das Video mit mit 4s 1050mAh befeuert, letzterer mit 3s 3700mAh. Beim Bau des ersteren hatte ich Leichtbau im Sinn, letzterer ist nicht nur prinzipbedingt schwerer, ich habe ihn auch sonst massiver gebaut.

Ein etwas wissenschaftlicherer Vergleich unter soweit möglich selben Bedingungen sollte natürlich auch noch folgen, aber ich fand es auch so schon interessant, sich die beiden irgendwie gleichen und doch grundverschiedenen Kopter direkt hintereinander und im Wechsel anzuschauen.

So, und nun endlich zu den Videos:

Das Modell „Zirpende Grille“:
http://www.tanzschule-angermann.de/sibi5/html/uploads/Freestyler_4s1050mAh_1.mp4

„Eckaaart! Die Russen kommen!“
http://www.tanzschule-angermann.de/sibi5/html/uploads/3s_3700mAh_stock.mp4


Danach habe ich wie oben bereits angedeutet zwecks besserer Vergleichbarkeit den Acro-Cruiser mit demselben schweren 3s 3700mAh Lipo bestückt wie den Variable-Pitch-Kopter im Video.

Zusätzlich habe ich noch 120g Ballast obendrauf gepackt, wodurch der Cruiser nur noch um das leichter war, was der V-Pitch-Kopter systembedingt an Mehrgewicht braucht.

Cruiser 3s 3700mAh + Ballast 1005g AUW:
http://www.tanzschule-angermann.de/sibi5/html/uploads/Freestyler_3s3700mAh_Ballast.mp4

Ganz offensichtlich kommt, was die Regelreserven angeht, der Cruiser mit der Kombination aus niedriger Spannung und Mehrgewicht nur mühsam zurecht, die Leichfüßigkeit ist dahin.

Dem Variable-Pitch Kopter hingegen ist die niedrige Spannung ziemlich schnuppe. Der saugt einfach heftiger am Akku, bis der rausrückt, was er braucht.

Positiv überrascht hat mich der Cruiser bei dem Test aber trotzdem, wobei ich das noch bei einem längeren Flug verifizieren musste:

Flugzeit von ARM bis DISARM waren 2:19 Minuten, nachgeladen wurden 173mAh, AUW 1005g.
Das ergibt im Schnitt knapp 4,5A / 50W und gut 20 g/W Effizienz.

Ich habe dann nochmal die Probe auf's Exempel gemacht. Wenn die Effzienz nicht mit der Masse steigt, dann waren die gut 20 g/W dem Umstand geschuldet, dass Ungenauigkeiten bei nur zwei Minuten Testflug überproportinal ins Ergebnis einfließen.

Den letzten Testflug bin ich mit einem kleinen 3s 850mAh 75C Tatto LiPo angegangen.

AUW: 669 g
Flugzeit: 15:48 Minuten
Nachgeladen: 881 mAh
Strom / Leistung im Schnitt: 3,35 A / 37,14 W

Das ergibt eine Effizienz von immerhin noch 18 g/W

Als nächstes steht nochmal ein Test mit vier Zellen und sparsamerer Flugweise an.
Danach teste ich das Ganze mal mit einem Fünfzeller.

VG und gN8
Wolfgang
« Bearbeitet von hoegger am 03.01.2018 21:08. »
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Aber es ist ja halt kein MK :|

Übrigens funzen deine letzten Links nicht ;)
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Stephan Lukas meinte
Aber es ist ja halt kein MK :|

Übrigens funzen deine letzten Links nicht ;)

Stimmt, aber die Motor-Propeller-Kombination würde sich durchaus auch an einem Kopter auf MK-Basis gut machen. ;)

PS: Links korrigiert!
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Super, der schwebt ja wie angenagelt ;),

Grüße Stephan
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Stephan Lukas meinte
Super, der schwebt ja wie angenagelt ;),

Grüße Stephan


Yep! Beschleunigungssensoren würde ich schon fast als störend empfinden! :P


Es ist an der Zeit für die vorläufigen Ergebniss bezüglich der Antriebseffizienz:


Lipo - AUW - flight time - avg current - avg power - recharged - efficiency

4s 450mAh - 643g - 10:44 mins - 2.4A - 35.58W - 430mAh - 18.07 g/W

4s 650mAh - 657g - 14:08 mins - 2.46A - 36.44W - 580mAh - 18.02 g/W

3s 850mAh - 669g - 15:48 mins - 3.35A - 37.14W - 881mAh - 18 g/W

4s 1050mAh - 704g - 22:57 mins - 2.75A - 40.7W - 1033mAh - 17.3 g/W

5s 950mAh - 700g - 23:56 mins - 2.23A - 41.26W - 890mAh - 16.96 g/W

3s 3700mAh - 882g - 30:09 mins - 4.71A - 52.29W - 2367mAh - 16.87 g/W

5s 3300mAh - 994g - 30:38 mins - 3.49A - 64.5W - 1780mAh - 15.41 g/W


Ich schätze, ich habe meine neuen Lieblingspropeller gefunden. 8)
« Bearbeitet von hoegger am 04.01.2018 02:57. »
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Moinmoin!

Heute habe ich mich mal daran gemacht, den Intellicopter weiter zu optimieren. Im Ergebnis verkraften die Propelleradapter jetzt mehr Schub, und der ganze Kopter ist um 10g leichter geworden. Auch die PID konnte ich noch einmal optimieren.

In der Folge konnte ich heute zweimal die Marke von 20 g/W überschreiten.

Jüngster Effizienztest:

Lipo: Brainergy 2s / 7,4V / 1000 mAh
AUW: 453 g
Flugzeit: 19:56 Min.
Nachgeladen: 985 mAh
Strom / Leistung: 2,965A / 21,94W
Antriebseffizienz: 20,647 g/W


Richtig flott ist er nach dem Tuning mit einem leichten Vierzeller unterwegs:
http://www.tanzschule-angermann.de/sibi5/html/uploads/IntellicopterBL_4s450mAh.mp4

Die Effizienz bricht dann allerdings auf Werte im Bereich von 17,x g/W ein.
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Und jetzt ab nach draußen, Loops und Rücken-Schweben ;)

Grüße Stephan
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Stephan Lukas meinte
Und jetzt ab nach draußen, Loops und Rücken-Schweben ;)

Grüße Stephan

Haha! Nicht mit dem Intellicopter, erstmal den V-Pitch-Kopter optimieren, das steht demnächst bei mir an.

Aber vorher noch die PID von diesem hier ...

Video 6s 2000mAH Li-Ion PID zu hoch

Video PID schon besser

... in den Griff bekommen!

Mit sechs Zellen Li-Ion ist er echt ein Biest! Eine Dreiviertelstunde hält er sich ohne weitere Zuladung (AUW 878g) mit den 18650er Zellen in der Luft!
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Moinmoin!

Den Intellicopter habe ich mittlereweile von MN4004-300KV auf MN4004-400KV umgebaut, was den Einsatz von 18860er Li-Ion Bechern erlaubt, ohne größere Kompromisse bei der Agilität zu machen.

Mit den frisch eingetroffenen Sony VTC6 müssten um 70 Minuten herum drin sein, mit den alten Bechern, die für‘s Fahrrad nicht mehr gut genug waren, war es immerhin noch eine Dreiviertelstunde...

Kurzvideo Intellicopter 400KV alte Becherzellen

Auch der Freestyler ist mittlerweile so gut wie fertiggestellt, nur Kamera und Telemetrie fehlen noch. Die Flugzeit mit einem sechszelligen Konion-Pack beträgt grob eine Stunde, mit einem kleinen leichten 6s Lipo knapp eine halbe.

Kurzvideo 6s 950 mAh (842 mAh Verbrauch nach 24 Minuten)
« Bearbeitet von hoegger am 04.02.2018 14:35. »
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Moin Leute!

Nachdem der Kopter über eine Stunde Flugzeit erreicht hatte, habe ich mich dazu durchgerungen, einen Teil der Effizienz für Speed zu opfern:

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Mit 4s LiPo geht er jetzt ab wie Schmidts Katze, und mit 3s ist er auch noch sehr flott unterwegs.

5s und 6s habe ich noch nicht probiert, aber ich denke, das wird die MN4004-300KV Motörchen überfordern.
Für diese Zwecke liegen hier MN4006-380KV und Tarot Martin 5008-330KV bereit, die ich demnächst an diesem Kopter testen werde.

VG
Wolfgang
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Der hier (#57):
http://forum.mikrokopter.de/topic-post562634.html#post562634

gefällt mir vom Flugbild und der Leichtigkeit her am besten...

Kommt dem hier:

http://www.rcmovie.de/video/beccd793068486a39162/Hiko-411g

sehr nahe :twisted:
« Bearbeitet von roerich_64 am 21.03.2018 21:55. »
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roerich_64 meinte
Der hier (#57):
http://forum.mikrokopter.de/topic-post562634.html#post562634

gefällt mir vom Flugbild und der Leichtigkeit her am besten...

Kommt dem hier:

http://www.rcmovie.de/video/beccd793068486a39162/Hiko-411g

sehr nahe :twisted:


Das Video kann ich jetzt auf die Schnelle nicht sehen, iPad und mein normaler PC haben keine Flash Player. Irgendwo liegt hier noch ein alter Laptop, wo noch einer drauf ist...

Ja, der Intellicopter ist auch mein Favorit. Inzwischen habe ich ihn noch ein Stück flotter gemacht, die 4004-300KV durch 4004-400KV ersetzt. Um ihn an 4s gut in den Griff zu bekommen, musste ich die Gasmitte auf 18% setzen und gut Throttle-Expo reinhauen. :mrgreen:
« Bearbeitet von hoegger am 23.03.2018 14:00. »
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Mein lieber Herr Gesangsverein, Wolfgang das klingt sehr giftig :twisted:

Edit: gönn dir mal den Flash-Player ;-)
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Ja, ich ziehe mir das Video in jedem Fall rein, den alten Rechner habe ich in der Grabbelkiste gefunden. Auf meine Arbeitsrechner kommt kein Flash, zu viele Sicherheitslücken.
« Bearbeitet von hoegger am 23.03.2018 14:00. »
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Das war ein kopletter Alu-Kopter aus dem Jahre 2007... Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine 411g :roll: :twisted:

10" EPP mit selbstgebauten 37g-Motoren...
« Bearbeitet von roerich_64 am 21.03.2018 23:53. »
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roerich_64 meinte
Das war ein kopletter Alu-Kopter aus dem Jahre 2007... Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine 411g :roll: :twisted:

10" mit selbstgebauten 37g-Motoren...

Mit MK-Elektronik?
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Ja...
nur 6A-Regler bis 4s gab es damals... wir mussten ganz schön tricksen, um einen leistungsfähigen Kopter zu bekommen :? ;)
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Oha! 6A sind wirklich knapp! Ich weiß gar nicht, was meine Kopter saugen, wenn ich Gummi gebe, beim Hovern und flottem Rundflug war ich bisher noch nicht über einem Schnitt von 4A Gesamtstrom.
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Moin Leute!

Ich habe mir mal die Zeit genommen, dem Freestyler einen neuen richtig steifen Rahmen zu verpassen.
Das Ganze ist nur wenige Gramm schwerer als der duch etwas wabbelige ursprüngliche Rahmen geworden, und die hole ich wahrscheinlich schon beim Austausch der Stahl- gegen Aluminiumschrauben wieder herein.

Auch erste Flugvideos gibt es schon:

Testflug 3s 3700mAh - Flugzeit ca. 30 Minuten.

Testflug 4s 1550mAh (1) - Flugzeit knapp 27 Minuten.

Testflug 4s 1550mAh (2) - s. o.

Testflug 5s 3300mAh - Flugzeit noch nicht getestet

Testflug 6s 2700mAh - Flugzeit gut 48 Minuten.


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Rohbau
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Transplantation der Elektrik
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« Bearbeitet von hoegger am 03.04.2018 05:43. »
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Na aber ist wieder nur n ganz normaler, ohne deine Servosteuerung :|
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Stephan Lukas meinte
Na aber ist wieder nur n ganz normaler, ohne deine Servosteuerung :|


Yep! Ich gebe es zu, ich habe mich „ein bisschen“ mit dem Freestyler verzettelt.

Aber keine Bange! Die Pläne für die nächsten drei Variable-Pitch-Geräte habe ich schon im Kopf, und die Teile liegen schon bereit. ;)

Einer wird Tarot Martin 4008-330KV und 500er Teile bekommen, und der schon vorgeführte Prototyp wird gewichtsmäßig ordentlich abspecken, die Motorisierung (MN4004-300KV) beibehalten und mit DFC Hecks aufgewertet. Ein dritter VP-Kopter soll auf einen klassischen 400er bis 450er Rahmen eingeschrumpft werden. Mindestens einer der VP-Kopter soll mit dRonin laufen, abgesehen von der fehlenden iOS App eine richtig gute Flugsteuerungssoftware.

Als Fingerübung zwischendurch werde ich noch Otto in die Arena werfen, man nennt ihn auch „Kopter Strange“...

Das ist bzw. wird Otto:
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« Bearbeitet von hoegger am 06.04.2018 00:31. »
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Moin Leute!

Heute hatte ich endlich mal Zeit und Lust auszuprobieren, wie lange sich mein Lieblingskopter, der Intellicopter, den ich letztes Jahr auf brushless Antrieb umgebaut habe, in der Luft hält.

Hier nochmal die Daten auf einen Blick:

Ramen: 540 mm
Propeller: 370 mm / 14,57 Zoll
Motoren: Antigravity 4004-400KV
ESC: Lumenier 4in1 35A BLheli_32 1-4s mit BEC
FC: SPF3 / Betaflight
Leergewicht: 388 g

Geflogene Akkus:
4s2p 6000 mAh Sony 18650VTC6

AUW 791 g

Flugzeit: 80:51 Minuten

Landung bei 10,0V = 2,5V / Zelle.

Mit Samsung 35E wären ca. 95 Minuten drin, wahrscheinlich sogar 100 Min.

Videozusammenfassung:

Start, Check und kurze Landung zur Kontrolle der Telemetriedaten
Minute 10
Minute 42
Minute 58-60
Minute 68-70
Minute 78-Ende

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Es ist toll anzusehen wie du dich mit den Koptern auseinandersetzt. :D
Die Flugzeiten sind top!

Das Wetter wird am WE richtig gut 8)
Es ist an der Zeit, das deine Kopter frische Luft um die Ohren bläst ;) Also ab nach draußen damit :D

LG Walter
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Die Sony VTC6 hab ich mir auch gerade besorgt, mal sehn, wie die sich machen. Die sollen zwar nicht so viele Zyklen schaffen, wie die anderen LiFes / LiIons - aber mal sehn ;),

Grüße Stephan

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